7月1日,龍門玻璃能源車間氫氣管道整體更換工程,在全體施工人員緊張而艱苦努力下,已安全順利地完工。
龍門玻璃能源車間氫氣管道,始建于上世紀80年代末, 目前管網老化、部分供氣管道銹蝕嚴重,給主線安全生產帶來很大隱患。加上當時制氫純化器出口沒有裝過濾器,導致分子篩粉末及內壁上的鐵銹在管道中長年積累,增加了管網內氣體流動阻力,以致管道內的部分雜質也隨著氣體進入錫槽內,從而影響到供氣效果、氫氣純度、工況穩定和玻璃的品質。為消除管道內生成的大量鐵銹會堵塞供氣管道等存在的安全隱患,使保護錫液不受污染和氧化,保持錫槽內的氣氛穩定, 經過專業論證,龍門玻璃班子研究決定對氫氣老舊管道整體進行更換,徹底解決之前供氣過程中出現的各類問題。
此次氫氣輸送管道安裝工程,在經過對施工操作過程中的技術保證,安全防控措施和人員配備指揮方面的精心安排和周密部署下,于6月20日正式啟動。為使管道早日正常運行,施工人員放棄節假日休息,頭頂著火辣太陽,加班加點,連續奮戰。在施工過程中,龍門玻璃安排專人進行現場監督監護,嚴格按照要求進行安全和質量控制,確保管道和附件選用符合國家標準規格的產品,并應適合氫氣工作壓力、溫度的要求。雖然天氣炎熱,他們全然不顧,緊盯施工關鍵環節,對管道焊縫進行嚴格的抽查檢驗,對發現的隱患要求施工方及時進行整改,確保管道焊接質量。在整個施工期間,龍門玻璃監管人員泥巴裹滿褲腿,汗水濕透衣背,他們沒有一個動身離開現場,他們分秒必爭接受著別樣的工作洗禮。在保證安裝質量,嚴格管道清洗吹掃前提下,經過全線泄漏性試驗,采用無縫鋼管的氫氣管道整體更換工程符合高純氣質量供氣標準,工程質量一次順利通過了專家組驗收合格。
7月12日,龍門玻璃能源車間管線全長近200米(φ89、DN80)氫氣管道整體更換工程成功倒管并投用。該工程的建成使用有利于保護錫液不被氧化,污染玻璃,降低錫的消耗量;保持錫槽內的微正壓,使外部氣體和退火窯的氣體不進入錫槽,氧化錫液;保持錫槽內的還原氣氛,調整了大循環與微循環的關系,提升管網末端的循環氣量。此次氫氣管道整體更換工程順利完工,不僅可以提升公司產品的質量,增強公司產品的整體實力和區域競爭力,而且為龍門玻璃可持續發展創造了有利條件。
龍門玻璃 劉志偉
2018年7月13日